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冷卻塔風機故障分析與處理
時間:2021-11-12 瀏覽:3483次

  一、冷卻塔風機結構    

  1.風筒 2.葉(yè)片 3.減速器底座 4.輪轂 5.減速器   6、8.鏈(liàn)式聯軸器 7.傳動軸 9.電動機 10.電動機底座  11.冷卻塔頂部

  二、故障情況      

  2013年7月24日00:20分左右,水泵操作人員在值班室聽(tīng)到從冷卻塔處傳來兩聲巨響,馬上到就地查看,發現控製櫃上顯示2#風機電流(50A)比平時低(dī) (正(zhèng)常運行時電流為(wéi)58A左右),懷疑2#風機出了(le)問題,馬上到冷卻塔頂部檢查,發現2#風機已經停運,但電(diàn)動(dòng)機仍然在轉動,操作人員立即到控製(zhì)櫃旁停運(yùn)2#風機,並通知(zhī)配電室切(qiē)斷電動機電源。檢修人員趕到現場後(hòu)對故障現場進行仔細檢(jiǎn)查,發現風機的一個葉片從近根(gēn)部斷裂(liè),落在2#風機(jī)北(běi)側(cè)25m外的(de)地上,斷裂處的橫斷麵薄厚不均勻,腐(fǔ)蝕程度不一樣,其它5個葉片不同程度的發生彎曲並嚴重變形,傳動軸與電動機及風機聯(lián)軸器鋁合金(jīn)外(wài)罩碎裂,聯(lián)接聯軸器(qì)的鏈條斷裂脫落,減速器加油管從近減速器(qì)根部斷裂,減速器中的油全部流入大水池中,在風(fēng)筒四周布滿劃痕,部分地方被劃穿。

  三、故障原因(yīn)分析    

  該(gāi)風機從2004年投產運行到現在,已經將近9年時間,在運行過程中每隔半年左右,就要停(tíng)機檢查聯軸器的潤滑及鏈條的磨損情況,視(shì)磨損(sǔn)情況(kuàng)更換鏈條及潤滑脂,半年前曾停機檢(jiǎn)查過該風機運(yùn)行情(qíng)況,雖然有(yǒu)腐蝕,但各重要部(bù)件均運行良好,而且***近點檢也未發現異常(cháng)振動和噪音,轉動比較平穩。由於碳鋼(gāng)在潮濕的環境中腐蝕比較快(kuài),而且循環水中加有處理劑,在風機運行的過程中(zhōng),處理劑隨水汽被帶到葉片的聯接管上,加劇了聯接管的腐蝕速(sù)度。通過觀察故障葉片連接管的橫斷麵發現,腐蝕程度不(bú)均勻,薄的地方隻有不到2mm,強度大大降低,在風機運行過程中葉片受到強大離心(xīn)力作用,腐蝕較嚴(yán)重的位置承受不住離心力的作用而首先被撕裂(liè),隨著(zhe)風機的運轉,裂口逐漸擴大,造成葉片端部與風筒接觸而產生碰撞,在(zài)碰(pèng)撞過程中加(jiā)快了裂口的斷裂速度,葉片端部下墜,碰到傳動(dòng)軸,在巨大撞擊力的(de)作(zuò)用下(xià),再(zài)次飛起來打到其他五個葉片上,使其他五個葉片產生不同程度變(biàn)形,同時在離心力(lì)及慣性作用(yòng)下飛出,此時風(fēng)機仍然在運轉,在這種情況下,輪轂的平衡受到嚴(yán)重破壞,減速器(qì)振動急(jí)劇增大,底座振動加(jiā)大,***終導致減(jiǎn)速器聯軸器聯接鏈條損壞,傳動軸與減速器脫開(kāi),減速器停運,而此(cǐ)時電動機仍然在運轉,由於負荷減小導致電流下降。

  四、故障處理(lǐ)

  1、由於冷(lěng)卻塔風機減速器和電動機上的聯軸節、鏈條、輪轂、葉片損壞比較(jiào)嚴重,傳動軸(zhóu)存在變形的可能(néng),均需要更換,減速器油管從(cóng)根部斷裂,如果修(xiū)複需要的時間比較長,那樣將會對(duì)生產造成更大的影(yǐng)響,為了將影響降低到***小,決定(dìng)整體(tǐ)更換一台備用風機。備用風機外形設計采用了目前***先(xiān)進的翼形,氣動性能(néng)好。葉片由高強度玻璃鋼模壓(yā)製(zhì)而成,具有強度高、重量(liàng)輕、耐腐蝕等優點(diǎn)。於是一邊拆卸損壞的風機,一(yī)邊按照安裝技術要求組(zǔ)裝好新風機,並按照風機出(chū)廠時的記號調整好風葉角度,傾斜角(jiǎo)度在8°左(zuǒ)右。在(zài)將舊風機吊(diào)下後,發現減(jiǎn)速(sù)器底座鏽蝕比較嚴重,兩塊墊鐵厚薄不均勻,已經不能再用,又重(chóng)新加工了兩塊墊鐵。將墊鐵放到底座上檢查水平度,發現底座(zuò)東南側較低,再次加工墊鐵找(zhǎo)平,將風機整體吊到底座上,然後(hòu)找正電動機(jī)和減速器,在全部安裝工作完成後加上(shàng)潤滑(huá)油開車試車。

  2、將風機停下來,把葉片傾斜(xié)角度調整到15℃,在將葉片角度調整完(wán)成後(hòu)再次啟動試車,啟(qǐ)動後風機運行電流為61A,風(fēng)機電動機底座垂直振動2.3mm/s,電動機水平2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,運行穩定後,循環水出塔溫度為33.0℃,依然沒有達到設計的溫度。

  3、為徹底解決問題,決定更換一台原來已(yǐ)經修複好的(de)舊減速(sù)器(qì),又將新(xīn)的風機整體吊下來,將輪轂連同風葉一起拆卸下來,由(yóu)於這台減(jiǎn)速器轉速較快,又將風葉角度調整到12°,裝到修複好的減速器上,再將風機整體裝到風機底(dǐ)座上,找正電動機和減速器(qì),回(huí)裝後啟動試車,風機運行3h後,循環水(shuǐ)出塔(tǎ)溫度(dù)為(wéi)31.5℃,達到設計要求,能夠滿足生產需要,但此時各個測振點的(de)振動值均比較高,再次進行了處理。

  五、通過這次故障處理,采取相應預防措(cuò)施,減少故障發生。    

  1)加強(qiáng)設備點檢,及(jí)時掌(zhǎng)握風機的運行狀況,合理安排(pái)維護周期;    

  2)備件更換時首先要查(chá)看技術資(zī)料,避免走彎路(lù); 

  3)處理故障時盡可能查找(zhǎo)引起故障的(de)可能原(yuán)因,做到***排查(chá);    

  4)嚴格按照操作規程進行操作。


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